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基本上不与钢液接触,钢液不会明显增碳,适于冶炼含碳量较低的钢种。电石渣(弱电石渣):稀薄渣形成后,加人石灰、狱石和炭粉造渣。15-20min后电石渣形成。钢液在良好电石渣下还原的时间应不少于15min。在此期间,分批加人石灰和炭粉调整炉渣,保持炉渣的还原能力。电石渣的脱氧能力比白渣更强。但是,由于炉渣中炭粉较多,且炉值的粘度大,炭粉易裹在炉渣中.与钢液接触的机会多,故钢液在电石渣下每小时可增碳(质量分数)0.1%左右.在冶炼含碳量低的钢种时,增碳现象尤为显著。采用电石渣(弱电石渣)进行还原时,应在出钢前将电石渣改变为白渣。改变的方法一般是加人石灰、氟石和硅铁粉并打开炉门,从沪外引人空气,使炉渣中的电石。该区域粗的结构,性能差。此外,由于多层的深度和宽度足够去除,导致大尺寸的高强度耐磨钢板局部结构的改变,使得凹槽根应力集中,电子显镜也证明了。焊接严格控制期间②环境温度,可能导致脆性材料。总之,主要的原因高强度耐磨钢板骨折是:①材料失效。进行包层的高强度耐磨钢板的热处理工序后分析,影响电源故障和某些变型和热处理过程中出现在相关,例如非均匀的冷却速度或恒定的温度,其非均匀的结构的性能,一些区域珠光体块状分布是正常的,状的部分地区。相对于所述的铁素体。珠光体下的延展性和韧性,络时,它会降低母材组织的冲击韧性。②当校高强度耐磨钢板焊料层是不圆的复杂的,多层的深度和宽度足以,应力集中凹槽根。③当环境温度低的焊。




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