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1流速为25m/s,反冲洗周期为(2~3)d。接触消毒池:采用折板式接触消毒池,接触时间1.5h,二氧化氯投加量为20g/h。主要设备包括污水泵、污泥泵、罗茨风机和电解法二氧化氯发生器。4、医院污水处理调试运行
曝气生物滤池的启动采用接种启动的方式。经过淘洗后的好氧活性污泥与原污水以一定比例混合后泵入曝气生物滤池,连续小气量曝气3d,然后逐步增加进水量和曝气量,在一个月内水量由10m3/逐步增加到200m3/d,同时每天观察出水状况,及时调整进水量。在进水量200m3/d、并且由原来的间断运行改为连续运行、进入满负荷运行状态之后,经过一周的稳定运行,设施的有机物脱除率已达到设计要求。曝气生物滤池进入正常运转后,启动二氧化氯设备的调试。一周后调试结束,系统进入正常运转状态。
5、医院污水处理运行结果从监测结果可以看出,该工程处理后排放的废水已达到GB8978-1996表2I级排放标准,也达到了本项工程的设汁要求。
1径及比表面积、孔隙率等要求。(2)一次发酵:混合料通过布料机均匀布料后覆盖功能膜,在鼓风系统作用下,发酵体内形成低压内腔,使堆体在均匀供氧条件下实现好氧发酵。一次发酵周期14d,发酵后污泥含水率达55%。(3)二次发酵:二次发酵周期9d,发酵过程中通过翻堆供氧,终发酵成品通过装载机出料。部分熟料作为回料再次进入预处理系统。二次发酵后出泥含水率为40%[3]。(三)建筑物设计,二期好氧堆肥发酵车间位于污水厂北侧、污泥处理区的西侧、一期发酵车间的南侧。发酵车间尺寸151.4m×40.8m,高12.45m,地面标高为5.30m,结构设计采用排架结构,中间设中柱,跨度为24m及16m,开间为7~9.25m。屋盖部分采用钢管平面桁架,下部采用钢筋混凝土排架柱。二期发酵车间分为3个区域,西侧为预处理车间,东侧由布料平台分为一次发酵区和二次发酵区。(1)预处理车间:该区尺寸28.0m×40.8m,布置有中控室及熟料仓库。预处理车间西侧毗邻污泥脱水机房,二期脱水后的污泥通过皮带输送机输送到预处理车间,再与辅料、回料混合后输送进入一次发酵区。车间内分别设置有污泥、回料、辅料加料机,混合料进料、出料、熟料等带式输送机,以及混合破碎机等设备[4]。(2)一次发酵区:该区域尺寸123.4m×20.54m