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<研究钽铌矿物集合体在重力场和磁力场中的运动规律和分选行为。为钽铌精细化分选提供参考,对调节我国钽铌资源的生产和供给具有重要意义。江西宜春钽铌矿工艺矿物学研究结果表明:矿石中钽铌矿物为钽铌锰矿和细晶石;Ta主要赋存在钽铌锰矿和细晶石中,Nb主要赋在钽铌锰矿中;钽铌锰矿有两种嵌布形式,呈粒间分布占53.57%,呈包裹体分布占46.43%;钽铌锰矿嵌布粒度主要分布在0.043~0.3 mm,细晶石嵌布粒度主要分布在0.02~0.20 mm,细晶石比钽铌锰矿更易解离。论文创新性地研究了不同解离度的钽铌矿物在重力场/磁力场中的分选行为。发现在重力场/磁力场中,进入不同重选/磁选产品的钽铌锰矿和细晶石存在解离度差异,存在同解离度的钽铌锰矿和细晶石进入不同产品现象,但其粒度存在明显差异。从钽铌矿物集合体角度来看,在重力场/磁力场中,未解离的钽铌45号钢板65锰冷轧钢板40cr钢板42crmo钢板新型耐磨钢板nm400,Ti20和Ti60的含Ti量分别为0.2%和0.6%,铸造后轧制成板,热处理工艺为900℃淬火后200℃回火。研究结果表明:Ti20与Ti60的组织为板条马氏体。随着Ti含量的增加,耐磨钢的原奥氏体晶粒度减小,马氏体板条长度也减小。Ti与C在原奥氏体晶界处原位生成了尺寸为1~5μm的不规则TiC颗粒,TiC颗粒起到了钉扎晶界、细化晶粒的作用。在石英砂和煤砂混合两种磨料的磨损实验中,由于煤砂混合磨料主要成分煤粉的硬度远低于石英砂,颗粒较为圆钝,因此,耐磨钢在石英砂磨料的犁削沟槽深度和宽度远大于煤砂混合磨料的磨损。无论在石英砂还是在煤砂混合的磨损条件下,耐磨钢的磨损失重都随着Ti的增加而降低。加Ti的新型耐磨钢的耐磨性可达耐磨钢板nm450的1.3倍。耐磨钢的磨损机制主要为切削和犁沟。耐磨钢板nm500随着Ti含量的增加,Ti元素集中区域较为光滑,犁沟受到阻碍,犁沟和切削槽深度变浅。原位生成的TiC颗粒起到了局部强化作用,增强了周围区域的硬度和对磨料的阻碍作用,提高了新型耐磨钢的耐磨料磨损性能45号钢板65锰冷轧钢板40cr钢板42crmo钢板新型耐磨钢板nm4
65锰冷轧钢板45号冷轧钢板40cr钢板42crmo钢板耐磨钢板NM400通过对秀山土家族苗族自治县8个锰矿影响区的土壤重金属(Mn、Hg、As、Cd、Cu、Pb、Zn、Cr、Ni)含量进行测定分析,以长江流域各重金属元素背景值、土壤环境质量农用地土壤污染风险筛选值为评价标准,应用单因子污染指数法、Nemero综合污染指数法和Hakanson潜在生态危害指数法对土壤重金属潜在生态风险进行了评价。结果表明:对比长江流域各重金属元素背景值,研究区部分点位超标,Cd和Zn点位超标率高达,超标倍数 达9.36倍;对比农用地土壤环境质量标准,研究区Cd、Cr、Cu、Ni和Zn存在超标现象,且Cd点位超标率高达66.67%;单因子污染指数法及Nemero综合污染指数法评价结果均显示研究区存在Cd轻微污染,考虑到秀山处于Cd高背景值区,Cd轻微污染的原因还需进一步研究;潜在生态风险评价结果显示,黄家河脚锰矿和嘉源锰矿影响区存在中等生态危害,应予以重视。 回火后空冷,耐磨钢板锰13获得的组织为回火板条马氏体+少量残余奥氏体,可以使实验钢获得优良的硬度和强韧性配合。在此热处理工艺条件下,4组实验钢均达到国外企业生产的该级别耐磨钢的综合性能:含Nb量为0.043%的2#实验钢经850℃保温30min后水淬,再经250℃回火60min后空冷,获得的组织为回火板条马氏体+少量残余奥氏体,组织布氏硬度值为484、抗拉强度Rm=1652MPa、耐磨钢板nm450屈服强度Rp=1412MPa、断后延长率δ=10.8%、室温和-40℃冲击功值分别为53.3J和51.3J,达到了NM500低合金高强度耐磨钢的标准要求,并具有优良的冲击韧性,超过了国外厂家生产的同级别耐磨板的冲击韧性,为该淬火与低温回火热处理工艺下的 成分和热处理方案。实验钢经等温淬火与低温回火后的组织为回火马氏体+黑色针状下贝氏体。实验钢在850~930℃范围保65锰冷轧钢板45号冷轧钢板40cr钢板42crmo钢板耐磨钢板NM4
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65锰冷轧钢板45号冷轧钢板40cr钢板42crmo钢板耐磨钢板NM500以天然软锰矿为原料,经高温焙烧制得改性软锰矿催化剂,用于催化臭氧分解。采用XRD、BET、XPS和H2-TPR对催化剂物相结构、孔结构、表面原子组成和还原性能进行了表征,考察了焙烧温度对改性软锰矿催化剂的臭氧分解催化活性的影响。实验结果表明:300 ℃焙烧制得的改性软锰矿催化剂具有较大的比表面积和较好的还原性,催化剂中含更多的Mn3+,有利于催化剂表面氧空位的形成,催化剂对臭氧分解的催化活性 ,在室温、进口臭氧质量浓度为85.6 mg/m~3、空速为600 000 h-1的条件下反应6 h后,臭氧分解率仍高达98%左右;进一步提高焙烧温度会改变软锰矿中锰的氧化态,导致催化剂催化臭氧分解的性能下降。 能表现出耐磨钢板nm400佳的抗冲击磨损性能,所以添加0.043%的Nb为佳选择。
主要生产NM360-NM450,生产厚度规格为8-60mm,需要加入更多的贵重金属、合金元素保性能,生产成本高,生产周期长,产品无竞争力,且HB500级别耐磨钢和80mmNM400国内较少开发。 本项目研究采用提Mn(Mn:0.80~1.30%)降铬(Cr:0.45~0.70%),适当添加铌(Nb 0.015~0.050%)的成分设计,来大幅度降低合金铬铁用量,Mn/C≥3,Mn/S≥80来改善钢板的韧性,且提锰可以扩大奥氏体温度区间范围,有利于后续施行亚温淬火时获得较多的铁素体以便在不经过回火后保证钢板的韧性和耐磨性要求。65锰冷轧钢板45号冷轧钢板40cr钢板42crmo钢板耐磨钢板N