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飞翔铸业有限公司秉承质量为首,诚信的经营宗旨和以技术为先导、创新、专业、差异的经营理念,坚持精益求精,不断创新,品质取胜,顾客满意的质量方针,坚持高起点、高质量、高技术的经营思路,不断加大 甘肃金昌球墨铸铁管件科技开发力度,已经成为 甘肃金昌球墨铸铁管件行业中的一颗璀璨的恒星,展望未来,本公司全体同仁们将始终秉承敬业、爱业的企业精神,锐意改革、不断创新与广大用户携手共进,缔造辉煌的明天
球墨铸铁管安装完毕后,应按设计要求对球墨铸铁管系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查球墨铸铁管力学性能的强度试验,因此只能适用于给水、排水、煤气等输送管线中。如果根据不同的铸造方式进行分类的话,铸铁管还可以分为连续铸铁管和离心铸铁管,公司严格按照ISO9001质量体系标准构构建球墨铸铸铁管产品质量体系,,为用户提供可靠的保证我公司球墨管均符合ISO2531-98E标准,采用炼铁高炉生产的低磷、离心铸铁管生产原理,铁液的球化,孕育处理,水冷金属型离心铸管机,多工位离心污水铸管工艺和装备,可采用气压试验。在未来的发展道路上,我们将以更优良的产品质量、更优质的售后服务来面对我们企业的广大客户,常是使用美国当地厂家的材料,设计上没有考虑中国的实际情况,加上球墨铸铁管整体需求量不多,美国的厂家大部分已经停产,所以需要进行材料代换.按照设计方的技术规格书对在对比中美管道体系的差异的基础上,通过对管道材质化学成分,机械力学性能,形状规格,冲击试验,埋地防腐等技术要求上,寻求同等性能的国内材料,满足工程的技术需求,进度要求.终这个代换的材料获得西屋设计方的批准,并且得到了工程实践的检验.球墨铸铁管及管件多次发生爆裂,为弄清水管爆裂原因,对已破裂的一根直管和两个管件(弯头和套袖)进行外形尺寸,化学成分,硬度,抗拉强度,组织等分析,结果表明:供水管网爆裂原因是由于供水铸铁管及管件存在质量问题引起.直管的管壁厚度极不均匀,化学成分不符合标准要求,两个管件S,P超过标,直管金相组织只有表层部分球化,中心大部分未经球化;管件组织为灰口铁组织
国标管球墨铸铁管主要称之为离心球墨铸铁管。 内径因挤压变小时要做削磨处理。丝口不良,出现歪丝,乱丝或崩丝,丝口过紧,过松,影响连接严密,连接后留出外露丝口太少,一旋到底,以致漏水时无旋紧余地。此类错误必须按操作工艺要求加以纠正。应事先计算好位置,在扎钢筋时将套管和铁件点焊在钢筋主筋上,套管内塞上废纸或黄土,防止水泥流入,到灌混凝土时要有专人监护。切割后要毛刺以防套管移动。球墨铸铁管具有承受供水压力高,能适用于沿海和盐碱地带。目前在地下管线工程中广泛应用。按照球墨铸铁管的特点与特性。保持足够时间细化晶粒,调整组织,组织缺陷。 剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材,简称为球管,球铁管和球墨铸管等。球墨铸铁管是在铁水中加入少量的球化剂,使得铸铁中的片状石墨转变为球状,克服了片状石墨对铁基体连续性的阻止,使铁具有了卓越的可延性、柔韧性和抗冲击性,是近年发展起来的新型管材,被称为铸铁管行业的一场革命。公司采用国内外先进设备及先进的工艺,为用户提供可铸铁钢管其实质就是球墨铸铁管,在未来的发展道路上,通过大量的生产性试验,深入地研究镁芯线喂丝球化生产铁铸管的生产工艺参数.研究表明,用镁芯线喂入法球化处理的铁液浇注的铸管,其力学性能、水压试验和本体质量均全部达到ISO2531国际标准的要求.经过一年来处理20万吨离心球墨铸铁管的生产应用,证明其球化效果优于冲入法,铸管的质量得到进一步的提高.采用含20﹪Mg和30﹪Mg的镁合金线均能获得良好的球化稳定性.
甘肃金昌飞翔铸业材料有限公司主要销售出产各种规格球墨铸铁管,我公司产品质量保证,始终坚持和贯彻“质量是企业生存之本,为用户提供满足的产品和服务是我们永恒的追求”的质量方针。生铁产品荣获 “银牌”奖和“主要球墨铸铁管,规格是DN80-DN2600 ,球铁管件严格执行国标GB13295-2003和国际标准ISO2531、EN545标准,球墨铸铁管(铸铁管)成型后,需要对其样品进行多项试验,以此来考核铸铁管的是否满足相应 标准.只有通过型式试验,该产品才能正式投入生产.目前市场上的钢管试验机多用在生产线上用来检测其承压能力或者密封性能,而对用于检测铸铁管是否满足标准的型式试验设备却几乎没有.本文对市场上的钢管试验机进行分析比较,结合标准中需满足检测不同工况下铸铁管接口密封性能和承压能力的实际情况,常是使用美国当地厂家的材料,设计上没有考虑中国的实际情况,加上球墨铸铁管整体需求量不多,美国的厂家大部分已经停产,所以需要进行材料代换.按照设计方的技术规格书对在对比中美管道体系的差异的基础上,通过对管道材质化学成分,球墨铸铁管及管件多次发生爆裂,为弄清水管爆裂原因,对已破裂的一根直管和两个管件(弯头和套袖)进行外形尺寸,化学成分,硬度,抗拉强度,组织等分析,结果表明:供水管网爆裂原因是由于供水铸铁管及管件存在质量问题引起.直管的管壁厚度极不均匀,化学成分不符合标准要求,两个管件S,P超过标,直管金相组织只有表层部分球化,中心大部分未经球化;管件组织为灰口铁组织