现在多使用的效率较高的袋式除尘器进行治理时,适用范围广,人员操作相对简单,除尘效果也很好,在封闭罩外,车间空气质量得到了巨大。但有个问题一直存在,的袋式除尘方式同时会造成巨大的能耗,除了初始建设费用,用户每年的运行费用(主要是电费)、设备维修保养费用等算下来对于使用企业也是一笔不小的开支。所以,我想请教在煤矿洗煤厂、井下这些场所的粉尘治理方面有关注、有研究的环保爱好者、工程师、研究人员、科研机构等等,您有改进的思路、方法,或者更适用的技术、材料、设备或者处理工艺,能提高治理的能效比、或者单位处理成本更低,希望能得到您的回复,我们有能力改进或者推广使用的话,就能为更多的普通工人降低隐患,为我们自己创造更好的生存环境,谢谢了!
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我国是硫酸生产和消费大国,随着硫酸消费量的不断增长,国内工业废硫酸量也在逐年增加,废硫酸的回收利用也越来越受到关注。由于硫酸下游应用多,而且产生的废酸w(H2SO4)在6%~90%,每年的废硫酸产生量未进行统计,但根据对硫酸各应用领域的调查和推算,2013年我国产生的废硫酸折合成w(H2SO4)硫酸达11~13 Mt。
为避免废酸污染,传统方法一般是采用石灰、电石渣或石灰消化反应的产物Ca(OH)2进行中和,中和后pH值虽达到要求,但其余各项指标很难达标,而且产生的泥渣脱水困难、不易干燥、后处理难度大,大部分情况是堆积待处理,占用了大量土地,造成二次污染,同时该方法浪费了大量的酸和铁资源。但随着 环保政策越来越严格和追求企业效益 化,w(H2SO4)高于80%以上的废硫酸[折合w(H2SO4)硫酸约10 Mt都得到了回收利用。
与硫酸产量及表观消费量大幅度增长相比,我国的工业废硫酸量仅小幅增长,近几年我国废硫酸量年均增长速度约为8%。这主要是缘于2个因素:①受钛 、苯胺等工业耗酸产品产量继续增长的拉动,废硫酸量有所增长;②受生产工艺改进和环保压力的影响,磺化、酯化、催化等领域副产废硫酸量在不断减少。
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